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球磨機是一種非常重要的粉磨設備,在使用過程中,難免會出現一些突發性故障,甚至是事故,這就需要工作人員機智靈活的應對和解決。
(1) 電機定子線圈表面擊穿
原料球磨機系統的周圍空氣中含有大量的含鐵粉塵,時間長了,就會粘附在定子線圈上,當達到一定的厚度,就會引起線圈表面短路放電,次數多了,就會破壞線圈的絕緣層,導致打火擊穿,在一次啟動球磨機時就發生了這樣的故障,當時又沒有備用電機,經過認真分析,聯想到汽車缺缸時都可以工作的現象,當機立斷,斷掉擊穿的線圈,并進行科學的保護措施,啟動后,生產了1個月,直至換上新的電機。
(2) 減速機突然發熱
熟料球磨機的減速機突然發熱,經檢查分析,問題出在冷卻系統,由于白銀的工業用水含堿量大,特別是含礦物質比較多,熟料溫度非常高,導致減速機周圍的溫度也比較高,冷卻水在冷卻過程中形成大量的水垢沉積在蛇形管內壁。這樣通過蛇形管的水量急劇減少,減速機產生的熱量得不到及時的交換,導致發熱。解決辦法是先清理蛇形管內壁的水垢,然后斷開生產用水,把冷卻筒體的冷卻水沉淀過濾降溫,然后再供到蛇形管對減速機進行冷卻,效果非常好,其道理是冷卻筒體的水能達到70多度,在高溫下提前形成了水垢,在進入蛇形管前就得到了過濾,相當于把水進行了軟化。
(3 )滑動軸承燒瓦擦傷
一般情況下,滑動軸承里的巴氏合金瓦襯在潤滑良好的情況下,不會出現燒瓦擦傷事故,除非正常磨損到一定的厚度,瓦襯和球面體不能很好的結合.才會出現擦傷現象。熟料球磨機在一次正常運轉時,進料中空軸突然發熱,溫度非常高,達200多度,中空軸的表面局部顏色變藍,緊急停車檢查,發現球面瓦瓦口有許多巴氏合金,初步判斷瓦面被高溫融化。在摩擦力和壓力的作用下,被帶出瓦口。解體檢查發現,合金瓦襯表面出現許多刮痕,中間一道刮痕非常深,但刮痕最底部和球面體還有大約三分之二的厚度,分析原因是因為進入中空軸的熟料溫度過高,相應中空軸的外表面溫度非常高,稀釋了潤滑油的黏度,形不成油膜,軸與瓦襯直接接觸發生摩擦,產生熱量,溫度急劇升高,融化瓦襯表面,造成擦傷。當時考慮到沒有備用球面瓦,生產任務又很重的情況下,決定對損壞的瓦襯進行修復,繼續使用。首先,由有經驗的技工對刮痕進行挫削打磨處理,使其光滑,在沒損壞的表面上,刮出比較規則的微型油槽,修復瓦口,也就是進油口,然后卸空球磨機里的研磨體和熟料,人工轉動磨體對瓦襯進行空載研磨,達到一定的程度后,和傳動部分聯動空載試運轉,數小時后,裝入研磨體和熟料進行帶負荷運轉,經觀察一切正常。
(4 )中空軸與簡體連接螺絲松動斷裂
球磨機中空軸和簡體的連接一般情況下都是中空軸帶法蘭,法蘭和簡體進行配打通孔,同時留兩到三個鉸制孔,用帶絲扣的銷子銷接,通孔用普通螺絲連接,鉸制孔是為了定位和限位。在運轉過程中,由于扭曲變形、熱脹冷縮、高溫和水汽腐蝕,鉸制銷子和銷孔配合尺寸發生變化、松動,限不了位置,在扭曲作用下,其它的螺絲也開始松動,中空軸和筒體發生周期性錯位。產生剪切力和拉伸力,久而久之,螺絲就開始斷裂,開始是無計可施,斷了就換,換上繼續斷裂,后來經過反復分析,將50%的連接螺絲改為鉸制銷子連接,一勞永逸,再未出現過斷裂現象。
(5 )磨頭滑動軸承溫度急劇上升.傳動部分聲音巨大
停機檢查,初步判斷球磨機頭部基礎有所下沉,經過用水管連通器檢查,發現磨頭基礎整體的確下沉了25 rillo在這種情況下磨體整體前移,并發生傾斜。球磨機要求頭部和尾部的標高誤差不大于0.04—0.1/1000水平尺的一格,也就是不到1mm,基礎下沉后造成頭低尾高,熟料自溜不到磨體內,吃入量不夠,產量下降。球磨機頭部球面瓦軸肩和中空軸法蘭根部擠壓接觸,旋轉摩擦,產生熱量,溫度上升。球磨機傾斜,大齒圈和小齒輪嚙合出現軸向夾角,互相切齒,嚙合困難,產生巨大的聲音,而且震動也加劇了。
勘察分析,基礎下沉基本穩定,爆破下沉基礎,重新澆灌基礎,停機時間太長,估計至少停兩個月,造價太高,直接和間接損失巨大,經過反復研究,決定將地腳螺栓焊接加長,楔人25 mm的墊鐵,抬高軸承座,找平筒體水平。
發生問題,要根據實際,就地取材,因地制宜的制訂方案,盡快修復損壞部件,排除故障,恢復設備的正常運轉,保證生產的有序進行。
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